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大額投入于車間,溶劑殘留和苯含量還是不合格?!

發布時間:2014/08/16 11:42:04  閱讀量:2841 次

以下內容來自華印軟包裝 微信公眾訂閱號:rb3602000

 

【摘要】以某企業為例,該軟包廠試做了多個批次送檢,均不符合標準,隨后有專業人士去該廠查看,發現造成溶劑殘留和苯含量過高的原因有很多。該專業人士針對問題,給出了對應的解決方案。

【正文】

含苯油墨由于市場要求通過GMP認證,軟包企業往往投入大量的人力物力對車間進行了相關的改造。以某企業為例,該軟包廠試做了多個批次送檢,均不符合標準,溶劑殘留都在20mg/m2以上,苯含量高達5mg/m2。請專業人士到生產現場查看,發現了不少問題。

發現的問題

1、車間設計不合理,他們采用的是頂送側回排風循環系統,這種設計極不利于溶劑的揮發排出。

2、車間內有苯類物質存放,有交叉污染的嫌疑。

3、機器沒有徹底清潔不排除有苯類物質,設備的排風系統太差,風機,風道,加熱風機烘道功率達不到要求。

4、油墨用當地某品牌氯化聚丙烯油墨,膠水是當地品牌聚氨酯雙組份膠水。油墨與膠水不匹配。

5、所有原材料均采集樣品檢測,包括BOPP,紙,正丙酯,乙酯,丁酯。

6、實際操作不規范。比如烘箱溫度過高但是風量達不到要求,造成假干現象,進排風量不均衡。

7、固化室沒有通風條件,溶劑氣體無法排出。

針對該企業的問題,給出的解決策略

1、車間排風循環系統改為側送頂回方式。

2、徹底清潔車間,含苯物質全部清除。

3、設備徹底清潔,加大排風風機,加大風道,加大烘箱風機功率。

4、原材料檢測結果為BOPP達到要求,紙的溶劑殘留超標為12.4m g/m2。建議更換,并改善存放條件。因為紙張吸附性很強長期存放在溶劑空間中很容易吸附空氣中溶劑。正丙酯純度檢測為97.8%建議更換供應商,乙酯丁酯合格。

5、操作方面,印刷機烘箱溫度的設置應遵循由低到高的原則。有條件時可以在最后一色后加。

 

 江蘇申凱包裝高新技術股份有限公司成立于2002年,公司注冊資本8000萬RMB,天交所上市企業,,股權代碼000057,高新技術企業,公司總投資超過2.1億RMB,擁有20000余平方米普包廠區;擁有13000平方米的藥包廠區, 11000平方米的辦公面積。公司擁有二位行業頂尖研發博士,每年新增超過100多個專利,專業生產食品包裝膜(袋)、藥用包裝膜(袋)、化工包裝膜(袋)、電子監管碼防偽包裝等各類彩印復合包裝膜(袋)。現位于無錫新區碩放中通路99號,毗鄰上海車程2小時內。

文章轉自  http://rbz.3602000.com

 

 

                   





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